减小定子绕组电阻,降低定子绕组损耗,具体有以下几种方法:
1、采用性能好的绝缘材料。减薄槽绝缘厚度,可增大导线截面,绝缘整体性好,绝缘温降小,电机温升可降低;
2、改进对防爆电机的绝缘处理工艺,提高绕组导热性能,降低绕组温升;
3、减小线圈端部长短,对于绕组电阻起很大作用,但是要求线圈制造、端部装配工艺和下线技术水平高;
4、增大定子槽尺寸,增加槽内导线数量,用铜导线代替铝导线,减少绕组电阻。
以上就是降低防爆电机定子绕组损耗,减小防爆电机匝间短路的发生几率的几种方法,只有尽可能减小防爆电机故障发生率,才能为矿井生产提供更高的安全系数,保障其生产及人身安全。
电机空载电流偏大的原因主要:
(1)电源电压过高或三相电源不平衡; (2)电机Y接法接三角形接法不良; (3)绕组某相开路、短路或反接; (4)定转子错位,造成轴向位移; (5)每相串联导体数小于规定值; (6)并联电路的数量是多倍的; (7) 定转子气隙超过规定值。
拆解防爆电机得到了以下结果,防爆电机转子的位置偏差五毫米,即铸铝转子未与转轴铁心挡台紧密配合,二者之间留有一定间隙。核查同批次库存转子,均存在同样问题。经分析,该现象主要由铸铝转子热套转轴,冷却回缩引起。
传统的铸铝转子装配技术分为冷压和热套两种,而铸铝转子退轴情况仅对热套装配技术而言。铸铝转子热套装配技术通常有两种方式,分转轴落入铸铝转子和铸铝转子落入转轴。
对于转轴落入铸铝转子,流程如下:将铸铝转子放入加热炉加热并保温→将铸铝转子吊上工作台,翻转90°竖立在工作台上,工作台与铸铝转子间加装辅助工装→将转轴竖立吊起,当转轴中心线与铸铝转子轴线对齐时,逐渐下落,直到转轴铁心档挡台与铸铝转子上部冲片端面完全接合